吴起:地面系统优化释放“大效益”
中国法制西部网讯(通讯员 齐伟仝)如何保障效益开发、推进“低成本、高质量”发展?吴起采油厂通过评价油田地面系统的技术和经济适用性,不断寻找制约规模发展的“短板”“瓶颈”,通过创新技术、升级工艺,实现地面系统不断优化,科学地回答了这一问题,为企业提质增效开辟出新路径。
发展20余载、年产原油200多万吨。当下,吴起采油厂管线腐蚀、设备老化等“短板”日益凸显。面对这一现状,从2016年开始,该厂创新提出地面系统优化战略,积极开展地面系统完整性优化运行关键技术研究,通过开展潜力摸排和调研论证,详细梳理混层集输、混层处理、管输率低、联合站结垢严重、计量手段薄弱等问题,编制了《吴起采油厂地面系统完整性优化运行关键技术研究与应用》方案,全面推进分层集输等6类19项优化工作。
随着地面系统优化工作的持续推进,采油队分层集输优化、原油分队计量及信息化管理、联合站锅炉回水循环利用优化研究、联合站大罐排泥技术优化研究以及采油队就地分水、同层回注等一系列地面系统优化措施应运而生。2016、2017年,通过实施分层集输处理降低了800余万玩破乳剂费用,节约各类维修费用200余万元;在个别井站推广实施了热输改造注水站运行优化,降低生产费用100余万元,且提高了采油时率;完成了王沟门北增压站集输管线恢复,胜利山集输管线更换及28-60注水站优化等方案的编制及推进实施,投用后年节约生产成本500余万元;先后在柳沟联合站、柳一增压站开展卸油计量、管输分队计量及盘库系统的研究试验工作,计量准确率达到98%以上......
今年以来,紧盯“低成本、高质量”发展,吴起采油厂坚持“全局谋划、细致调研、深入分析、措施精准、突出效益、提供管理”的地面系统优化思路,以提升科技创新能力为目标,继续推进完善地面系统优化项目,全力解决推进过程中出现的新问题,依靠科技力量攻坚关键技术。一是坚定不移地推行分层集输、分层处理、同层回注工作,配套完善管理制度,预计全年可降低破乳剂费用1400余万元,各类维修费用3000余万元;二是完善原油分队计量及信息化管理体系建设,持续优化液、油、水在线自动计量及库存动态盘库功能,彻底解决计量责任不清、计量矛盾突出的问题;三是加快锅炉回水循环利用改造项目,有效缓解了联合站污水压力,节约燃油费等运行费用1430余万元、维护费800余万元。
吴起采油厂坚持顶层设计,将地面系统优化与油田开发、信息技术有机结合,统一构架、集中部署、统一管理,通过及时总结分析和效果评价,初步形成了“短、中、长”期立体式推进机制,为稳产转型、提质增效打下了坚实基础。